湖北某纖維有限公司是印度ADITYA BIRLA GROUP和福建經(jīng)緯集團聯(lián)合投資設立的中外合資企業(yè),注冊資本人民幣3690萬(wàn)元,有各類(lèi)高級技術(shù)和管理人員90余人,員工近600人,年生產(chǎn)能力為差別化膠粘短纖維30000噸。該公司2020年1月部署一套WEAS能源監測分析系統。
湖北某纖維有限公司W(wǎng)EAS能源監測分析系統監測能源種類(lèi)為電力、水、煤,共計66個(gè)監測點(diǎn),其中電力監測點(diǎn)63個(gè),水監測點(diǎn)1個(gè),煤監測點(diǎn)2個(gè),涵蓋原液、紡練、酸站、污水處理等工段。項目主要建設內容如下:
1.對現場(chǎng)數據采集裝置進(jìn)行智能化改造,尤其是對紡練、酸站計量裝置進(jìn)?#22411;?#21892;。
2.對現場(chǎng)已有計量系統進(jìn)行數據對接,以滿(mǎn)足數據接入能源監測分析系統,實(shí)現?#21512;?#32791;量數據的獲取。
3.搭建了工業(yè)網(wǎng)絡(luò )和中央管理網(wǎng)絡(luò )。本項目采用工業(yè)級以太環(huán)網(wǎng)技術(shù),建設具有雙備份功能的專(zhuān)網(wǎng)系統,保證網(wǎng)絡(luò )穩定可靠和故障時(shí)?#30446;?#36895;切換。
4.部署了WEAS能源監測分析系統。
WEAS能源監測分析系統運行以來(lái)每年節約電費35萬(wàn)元。具體節能效益如下:
1、排氣塔風(fēng)機組合優(yōu)化節能。空冷車(chē)間有四臺排氣塔風(fēng)機,額定功?#31034;?#28858;160kW,采用兩用兩備方式運行。通過(guò)對比分析功能發(fā)現:1#排氣塔風(fēng)機運行功率為110kW,2#排氣塔風(fēng)機運行功率為92kW,3#排氣塔風(fēng)機未開(kāi)起,4#排氣塔風(fēng)機運行在82kW,查詢(xún)近三個(gè)月運行記錄,7月1#與4#風(fēng)機運行31天,8月1#與4#風(fēng)機運行28天、2#與4#風(fēng)機運行3天,9月1#與4#風(fēng)機運行20天、2#與4#風(fēng)機運行10天。用戶(hù)通過(guò)系統發(fā)現此問(wèn)題后,調整了組合開(kāi)停策略,運行2#和4#風(fēng)機,避免開(kāi)啟1#風(fēng)機。通過(guò)優(yōu)化風(fēng)機運行組合方式,每年節約電費8萬(wàn)元。
2、循環(huán)泵運行優(yōu)化節能。廢氣回收車(chē)間有三臺化學(xué)品循環(huán)泵,額定功?#31034;?#28858;185kW,采用兩用一備方式運行。通過(guò)系統歷史數據查詢(xún)功能發(fā)現循環(huán)泵運行功?#31034;?#26377;一定程度的遞增,3臺循環(huán)泵運行功率分別高于歷史最優(yōu)值10kW、10kW和20kW。通過(guò)系統報警功能提醒用戶(hù)及時(shí)維修。在用戶(hù)對設備進(jìn)行維修后,三臺泵運行功率都恢復到了之前的最優(yōu)值。每年可節約電費5萬(wàn)元。
3、制氮空壓機運行優(yōu)化節能。廢氣回收車(chē)間有兩臺制氮空壓機,采取一備一用運行方式,額定功率為160kW。通過(guò)?#32773;\轉分析發(fā)現1#空壓機存在頻繁?#26377;?#36617;,加載功率在150kW左右,卸載功率在60kW左右,基本上每20S就會(huì )?#26377;?#36617;一次,空壓機頻繁?#26377;?#36617;會(huì )造成耗電量增大,影響電機使用壽命。通過(guò)系統發(fā)現該問(wèn)題后對空壓機運行參數進(jìn)行了重新設置,使空壓機處于經(jīng)濟運行狀態(tài),每年可節約電費6萬(wàn)元。
4、離心風(fēng)機運行優(yōu)化節能。污水處理車(chē)間有2臺同工況運?#26800;?#29983;化離心風(fēng)機,額定功率185kW,通過(guò)系統對比分析功能及歷史數據查詢(xún)功能發(fā)現兩臺風(fēng)機運行功率相差6kW,并且風(fēng)機運行功率為150kW左右,而相同工況的歷史運行數據為145kW。風(fēng)機的負荷處于持續上升趨勢,用戶(hù)通過(guò)系統發(fā)現問(wèn)題后,對設備的運行環(huán)境及狀態(tài)進(jìn)行維護,使其達到了歷史最優(yōu)運行水平并減少了運行差異,每年節約電費3萬(wàn)元。
5、循環(huán)?#27599;?#36681;待機。廢氣回收車(chē)間有三臺化學(xué)品循環(huán)泵,額定功率185kW,采用兩用一備方式運行,通過(guò)實(shí)時(shí)數據及近期數據查詢(xún),每月會(huì )出現2次3臺設備出現同時(shí)運行情況,用戶(hù)因每月會(huì )進(jìn)行兩次生產(chǎn)線(xiàn)倒線(xiàn),在倒線(xiàn)過(guò)程中存在空轉?#36895;M。用戶(hù)通過(guò)設備運行數據對真空泵進(jìn)行開(kāi)停管控,通過(guò)該措施共節約電費5萬(wàn)元。
6、廢氣回收車(chē)間生產(chǎn)線(xiàn)運行優(yōu)化。廢氣回收車(chē)間主要是對兩條生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行回收,涉及3臺化學(xué)品循環(huán)泵、3臺污氣風(fēng)機、2臺新鮮風(fēng)機、2臺制氮空壓機,目前已停運一條生產(chǎn)線(xiàn),廢氣的流量會(huì )減少,其中化學(xué)品循環(huán)泵、污氣風(fēng)機為兩開(kāi)一備,每月有3天組合運行調整時(shí)間(1#、3#運行切換后,可只開(kāi)2#),參考歷史數據化學(xué)品循環(huán)泵、污氣風(fēng)機各有12天只開(kāi)一臺設備,平均用能為2489kWh、2978kWh,比開(kāi)2臺設備平均用能少2255kWh、2266kWh。通過(guò)合理調整化學(xué)品循環(huán)泵、污氣風(fēng)機等設備的開(kāi)停機運行時(shí)間,每月可減少用能13563kWh,每年可產(chǎn)生節能效益8.13萬(wàn)。
WEAS能源監測分析系統運行以來(lái)除了直接帶來(lái)節能效益以來(lái),還給湖北某纖維有限公司帶來(lái)了如下好處:
1、通過(guò)系統電能質(zhì)量分析功能實(shí)時(shí)監測相同類(lèi)型的設備運行電壓偏差情況,及時(shí)發(fā)現電壓異常。例如:現場(chǎng)部分設備相電壓在225V,部分在233V,部分在240V,相差五到十幾伏不等,現場(chǎng)是由于?#21892;?#29983;產(chǎn)線(xiàn),有部分一、二期設備分開(kāi),未接在同一個(gè)變壓器下導致工作電壓不一致,建議用戶(hù)對變壓器輸出檔位進(jìn)行調節,目前用戶(hù)已完成變壓器檔位的核實(shí)與調節,運行電壓均保持在230V左右。
2、針對重點(diǎn)設備進(jìn)行實(shí)時(shí)監測與趨勢分析(例如:空冷站3#空壓機、8#酸浴循環(huán)泵等設備基本接近額定電流運行,設備運行存在潛在安全隱患),通過(guò)預警報警分析功能,及時(shí)發(fā)現企業(yè)潛在的異常問(wèn)題,有針對性進(jìn)行預防與處理異常,保障設備的穩定安全運轉,提高設備運轉率。
3、通過(guò)能耗統計功能滿(mǎn)足用戶(hù)對原料車(chē)間、紡絲車(chē)間、酸站車(chē)間等生產(chǎn)各工序各班組用能量和產(chǎn)量的定時(shí)自動(dòng)統計,解決過(guò)去需要人工進(jìn)行數據計算和轉換復雜的問(wèn)題,便于及時(shí)發(fā)現用能和產(chǎn)量的異常,減少異常導致的能源損失。
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